【導讀】有源蜂鳴器在生活中被廣泛應用,有源蜂鳴器控制簡(jiǎn)單但是成本較高,而且容易損壞,無(wú)源蜂鳴器的出現恰恰彌補了有源蜂鳴器的缺陷,但是無(wú)源蜂鳴器需要PWM驅動(dòng),但是PWM驅動(dòng)在軟件開(kāi)發(fā)方面有難度。本文中專(zhuān)家給大家講述無(wú)需PWM驅動(dòng)無(wú)緣蜂鳴器的低成本電路。
無(wú)源蜂鳴器常規驅動(dòng)電路

圖1:無(wú)源蜂鳴器常規驅動(dòng)電路
如圖1所示,此圖為無(wú)源蜂鳴器的常規驅動(dòng)電路。需要在輸入端輸入一定頻率PWM的信號才能使蜂鳴器發(fā)聲。為了解放PWM資源,實(shí)現簡(jiǎn)單控制,必須如有源蜂鳴器一樣提供一個(gè)振蕩電路。而有源蜂鳴器主要使用LC振蕩,如果要實(shí)際搭建此電路,電感參數比較難控制,而且成本高。此時(shí),自然會(huì )想到簡(jiǎn)易的RC振蕩,而由三極管構成的RC多諧振蕩電路顯然是一個(gè)不錯的選擇。
三極管多諧振蕩電路

圖2:三極管多諧振蕩電路
三極管多諧振蕩的通用電路如圖2所示。這個(gè)電路起振的原理主要是通過(guò)電阻與電容的充放電使三極管交替導通。首先,在電路上電時(shí),分別通過(guò)R1與R4對電容C1與C2進(jìn)行充電。由于三極管元件的參數不可能完全一致,可以假設三極管Q1首先飽和導通,由于電容兩端的電壓不能突變,Q2的B極此時(shí)變成負壓,Q2截止,Vo端輸出高電平;C1通過(guò)R2進(jìn)行充電,當C2的電位使BE極正向偏置時(shí),Q2導通,Vo端輸出低電平;同理C2電容兩端電壓不能突變,Q1的B極電壓變?yōu)樨搲?,此時(shí)Q1截止。這樣循環(huán)往復,使在Vo端輸,一定頻率的方波信號。如圖3所示,筆者使用示波器截取了Q1與Q2的B極和E極的波形,可以發(fā)現與上面的分析是吻合的。

圖3:多諧振蕩電路充放電波形
從以上的分析可以看出,Vo的輸出信號頻率受到R2與C1,R3與C2充放電速度的控制。假設,以Q2的C極作為信號的輸出,R2與C1的充電時(shí)間T1決定了輸出信號高電平時(shí)間,而R3與C2的充電時(shí)間T2決定了信號輸出低電平時(shí)間。而信號的頻率為:f=1/(T1+T2)。由此,可以推導出輸出信號的公式。由于RC充電時(shí)間公式:t=R*C*Ln[(E-V0)/(E-Vt)],在本電路中,E為VCC,V0為-(VCC-Vbe),Vt為Vbe,則,最終的公式為:t=R*C*Ln[(2*VCC-Vbe)/(VCC-Vbe)]。
接下來(lái),就可以進(jìn)行電路參數設計了。而筆者手中的蜂鳴器振蕩頻率全是2.4KHz的,所以此處只計算此頻率的參數。設電容C1=C2=0.1μF,VCC=5V,Vbe=0.63V則可以計算出電阻參數:R=1/(2*10-7*2.4*103*Ln[(2*5-0.63)/(5-0.63)])=2.7KΩ。至于R1與R4的取值,只需要參數比R2與R3小一些即可,而信號輸出的邊沿的陡峭程度受這兩個(gè)電阻影響,電阻越小,邊沿越陡峭。按照此計算的參數搭建電路,測試頻率如圖4所示,實(shí)際頻率與理論值接近。

圖4:多諧振蕩Vo實(shí)際輸出信號
無(wú)源蜂鳴器驅動(dòng)電路改進(jìn)
上面的振蕩電路已經(jīng)有了,下面又該如何驅動(dòng)并且控制無(wú)源蜂鳴器呢?其實(shí),只需要將電路進(jìn)行簡(jiǎn)單修改即可實(shí)現目的。
第一,將原電路R4替換成為蜂鳴器,并在蜂鳴器兩端并聯(lián)二極管。細心的讀者如果看過(guò)《EasyARM-iMX283教你設計蜂鳴器電路》,會(huì )發(fā)現在無(wú)源蜂鳴器兩端沒(méi)有并聯(lián)電容。通過(guò)實(shí)際的電路測量,無(wú)源蜂鳴器并沒(méi)有產(chǎn)生尖峰脈沖,所以去掉此電容,如圖5所示。
蜂鳴器兩端的續流二極管的選擇十分的重要。如果二極管選擇不當,可能會(huì )引起蜂鳴器電路的不穩定。通常使用的1N4148開(kāi)關(guān)二極管,可能會(huì )使電路的充電回路不穩定,使蜂鳴器的發(fā)聲比較嘶啞。在此電路中筆者建議二極管最好選擇肖特基類(lèi)型的二極管。

圖5:無(wú)源蜂鳴器驅動(dòng)電路
第二,為電路加入了一個(gè)控制端。在實(shí)際的電路中,不能讓蜂鳴器一直鳴叫,所以需要進(jìn)行控制??刂齐娐?,筆者想到了兩種,讀者也可以發(fā)揮自己的想象,改進(jìn)電路。
(1)在Q的B極通過(guò)一個(gè)小的電阻接到單片機的IO口,但此方法要求單片機IO處于開(kāi)漏或弱上拉狀態(tài)。當單片機輸出低電平時(shí),B極電壓非常低,不會(huì )飽和導通,振蕩也就停止了,蜂鳴器不叫;當IO輸出高電平,由于處于弱上拉(內部上拉電阻一般幾十K歐姆)或開(kāi)漏狀態(tài),對電路的充放電電路幾乎沒(méi)有影響,電路開(kāi)始振蕩,蜂鳴器鳴叫,電路如圖6的a圖所示。
(2)使用一個(gè)二極管對電路電路進(jìn)行隔離,如果單片機IO一不小心處于了推挽輸出狀態(tài),使用第一種方式電路的頻率就將被改變。如果使用二極管隔離,這樣不用擔心電路異常了,可以實(shí)現如(1)相同的簡(jiǎn)單控制。但要注意,此時(shí)二極管的導通壓降一定要比三極管的Vbe小,使三極管處于截止狀態(tài),電路如圖6的b圖所示。
通過(guò)比較兩種方式可以發(fā)現加一個(gè)小電阻是一個(gè)即簡(jiǎn)單又廉價(jià)的控制方式,但如果想要“偷懶”,二極管的隔離是很好的選擇。

圖6:無(wú)源蜂鳴器控制電路
無(wú)源蜂鳴器電路兼容設計

圖7:無(wú)源蜂鳴器兼容設計電路
為了電路的兼容性的設計,即可驅動(dòng)無(wú)源蜂鳴器又能驅動(dòng)有源蜂鳴器,筆者設計如圖7所示的改進(jìn)電路。與圖6的b圖所示的電路比較,主要增加了兩個(gè)電阻和兩個(gè)電容。在實(shí)際的使用的過(guò)程中,可以根據實(shí)際的工程應用,選擇合適的驅動(dòng)電路。
如果是驅動(dòng)無(wú)源蜂鳴器,如圖7的a圖所示,圖中標為紅色的器件都不用焊接。而如果在設計過(guò)程中想讓電路使用有源蜂鳴器,可以修改為如圖7的b圖所示的電路,同樣圖中的紅色的器件不用焊接即可。
驅動(dòng)電路局限性分析
其實(shí),仔細的分析這個(gè)電路也存在一定的局限性。由于此三極管多諧振蕩電路的振蕩頻率主要是通過(guò)RC的沖放電時(shí)間來(lái)決定的。所以,電阻和電容的選擇尤其的重要。在大多數環(huán)境下,其實(shí)電阻的穩定性是比較好的,電容最易受到溫度變化的影響。本次試驗筆者使用了100nF電容,通過(guò)廠(chǎng)家提供的器件手冊,在-55~+125度范圍內誤差為±10%。也就是說(shuō),如果常溫(25度)頻率為2.4KHz,在惡劣的溫度環(huán)境下振蕩將在2.16KHz~2.64KHz范圍內,因此,在高低溫的環(huán)境下音調可能會(huì )發(fā)生一定的變化。
為了驗證猜想,筆者也做了一個(gè)簡(jiǎn)單的試驗作為驗證。筆者將電路板的溫度控制到85度左右,然后使用示波器抓取此時(shí)三極管的輸出波形。通過(guò)示波器發(fā)現,確實(shí)如所預料的一般,振蕩頻率發(fā)生了改變,變成了2.7KHz左右,與預估的頻率相近。然后,為了測試電路的低溫特性,又將電路板的溫度控制到-40度左右。此時(shí),測試蜂鳴器的輸出頻率為2.25KHz左右。這個(gè)數據也在初始的預計的范圍以?xún)?,有興趣的讀者也可以自己實(shí)踐試一試。
產(chǎn)品推薦
如圖8所示,此為廣州致遠電子設計的M283工業(yè)級核心板。此產(chǎn)品是基于Freescale i.MX283 ARM9高性能處理器設計,頻率高達454MHz,電源管理單元集成高效片上DC/DC,極低功耗,支持鋰離子電池供電。M283核心板適用于快速開(kāi)發(fā)一系列最具創(chuàng )新性的應用,如智能網(wǎng)關(guān)、手持機、掃描儀以及便攜式醫療設備等。

圖8:M283核心板