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半橋LLC效率低下問(wèn)題腫么辦?整改方法朝這看

發(fā)布時(shí)間:2015-03-12 責任編輯:sherryyu

【導讀】本篇文章對LLC電路效率較低的問(wèn)題進(jìn)行了較為實(shí)際的,且全方位的分析,并且給出了同樣全面地整改方法。如果大家也在設計過(guò)程當中遇到了同樣的問(wèn)題,不如仔細閱讀以下本篇文章,或許就能找到相應的解決方法。
 
LLC電路擁有開(kāi)關(guān)損耗小的特點(diǎn),適用于高頻和高功率的設計。但很多人會(huì )遇到自己設計出的LLC電路功率偏低的問(wèn)題,導致LLC電路功率低下的問(wèn)題多種多樣,本文將以一個(gè)半橋諧振LLC為例,全面的觀(guān)察功率低下的原因,并試著(zhù)給出相應的解決辦法。
 
在這個(gè)例子當中,LLC和PFC基本都在運行,但效率僅為88%,經(jīng)過(guò)多次試驗得出如下一組參數,能獲得87-88%的效率,便無(wú)法在繼續提高。下面是諧振網(wǎng)絡(luò )的參數和波形。
 
PFC鐵硅鋁磁環(huán)AS130,外徑33mm,磁導率60,電感量330uH,75圈0.75MM銅線(xiàn)。
 
PFC二極管:MUR460;
 
PFCMOSFET:7N60;
 
PFC輸出電壓395V,能正常運行;
 
負載:輸出24V,6A146W;
 
LLC級諧振網(wǎng)絡(luò ):
 
諧振電感:Ls175uH;
 
諧振電容:Cs,15nF;
 
勵磁電感:Lm,850uH;
 
M=Lm/Ls=5;
 
Q=0.5;
 
Fr=100KHZ;
 
磁芯:EER3542/Np44/5/5變壓器匝比8.5,初級3股0.4,次級6股0.4。
 
開(kāi)關(guān):7N60
 
二極管20/150肖特基(沒(méi)有特意匹配適合的功率器件,經(jīng)過(guò)計算二極管用60V就可以了。)
 
滿(mǎn)載150瓦開(kāi)關(guān)頻率82K,略低于諧振頻率,波形如圖1所示,看起來(lái)算是正常。
波形如圖
圖1
 
黃色為半橋中點(diǎn)
 
藍色為用電流互感器測試到的諧振網(wǎng)絡(luò )的電流波。
 
下面就針對效率低下的問(wèn)題,找出了幾個(gè)思考點(diǎn),試著(zhù)從中找出效率低下的原因。
 
思考1
 
因為工作在低于諧振頻率時(shí),也是ZVS狀態(tài),而且次級能ZCS。所以也是比較有吸引力。但是初級MOSFET關(guān)斷電流為勵磁電感的最大電流,所以較低的勵磁電感會(huì )造成MOSFET關(guān)閉耗損加大。在第一次的參數中初級勵磁電感只有550uH,針對這點(diǎn)重新計算了諧振網(wǎng)絡(luò )的參數,將勵磁電感提高到了850uH,但是問(wèn)題依然是存在。
 
相比550uH的勵磁電感而言但是效率還是有一點(diǎn)提升的,至少在空載時(shí)看到的勵磁電感電流的峰值是下降了。
勵磁電感電流的峰值是下降
圖2
[page]

思考2:
 
次級二極管在初級的諧振網(wǎng)絡(luò )電流等于勵磁電感的電流后停止傳遞,自然阻斷ZCS。但是在滿(mǎn)載時(shí)候振蕩嚴重,這一現象是否會(huì )惡化效率,還是說(shuō)并無(wú)影響?
 
滿(mǎn)載150瓦,次級二極管電壓波形,沒(méi)有測試電流波形。
沒(méi)有測試電流波形
圖3
 
思考3:
 
因為考慮的過(guò)載保護使用了二極管鉗位和兩個(gè)諧振電容的方案,不知這樣是否對效率存在影響。
 
針對這幾點(diǎn)思考,下面給出了相應的修改意見(jiàn)。
 
建議1
 
增大點(diǎn)工作頻率,或者說(shuō)測試下實(shí)際諧振電感的感值和諧振電容容值,計算諧振頻率,將開(kāi)關(guān)頻率設的略大于諧振頻率比較好,因為由于死區的原因會(huì )導致等效的開(kāi)關(guān)頻率減小。
 
建議2
 
在滿(mǎn)足增益的條件下,在重載時(shí)開(kāi)關(guān)頻率不要過(guò)低,因為會(huì )導致在重載時(shí)副邊的漏感和原邊的節電容進(jìn)行諧振。
 
建議3
 
整機效率偏低,需要首先將PFC和DCDC部分分開(kāi)測試,觀(guān)察是由哪部分引起效率偏低的。單純去增大勵磁電感,雖然是減小了勵磁電流,但是對實(shí)現ZVS條件不利,為了實(shí)現ZVS就需要更長(cháng)的死區來(lái)彌補了。效率不一定會(huì )有提升。
 
建議4
 
如果是PFC部分效率因為功率比較小,建議采用CRM或者DCM模式,如果空間不是問(wèn)題,可以采用鐵氧體來(lái)提升效率。
 
效率與很多因素有關(guān)系,沒(méi)有一個(gè)絕對的參考值。在半導體器件選型的基礎上通過(guò)修改諧振元件的參數盡量去優(yōu)化效率就可以了。
 
Q值可以算出來(lái),在波形上也可以看出來(lái)。次級零流關(guān)斷后勵磁電流還在上升,就是諧振電容容量偏大了。
 
或者可以先把次級繞組的截面積加大,再觀(guān)察一下效率。
 
進(jìn)一步修改
 
采用了上述的建議之后,再次進(jìn)行試驗。這次滿(mǎn)載30分鐘測試得到的效率,在89.6%,與上次的參數相比效率提高了1%以上。下面是這次的各種參數:
 
Vacin=220V
 
Vpfcin=396V
 
Vo=24V
 
IO=6A
 
CORE:EER3542/PC40
 
Ls=173uH
 
M=5
 
Lm=850uH
 
Cs=14nF
 
Fs=103KHz
 
Gnor=1.118
 
Gmax=1.165
 
Gpk=Gmax*1.1=1.28
 
N=9
 
Qe=0.52
[page]

進(jìn)一步修改
圖4
 
從參數的思考:
 
電感量的加大,減弱了勵磁電流的的幅度,減少了初級MOSFET的關(guān)斷耗損。
 
初級匝數的減低,從44減低到36。
 
次級電流密度加大從6跟0.4加大到8跟0.4。
 
峰值增益沒(méi)有考慮最低輸入電壓360V,而是從380V開(kāi)始計算,因為需要的最大增益(分壓網(wǎng)絡(luò )的分壓比)需要的較小,只需要1.16,只考慮10%的余量(實(shí)際增益到峰值),滿(mǎn)足輸出電壓所需要的網(wǎng)絡(luò )分壓比只需要1.28。根據Q值表選擇到0.52。
 
然后得到諧振網(wǎng)絡(luò )的元件值。由于有較大的諧振電感所以需要初級和次級之間的物理距離加大到6-8mm,才能保證170uH的漏感。通過(guò)控制初級和次級之間的物理距離能得到合適的漏感量。
 
E開(kāi)關(guān)頻率依然低于的預計諧振頻率,應該要把開(kāi)關(guān)頻率提高到諧振頻率附近。(不足之處開(kāi)關(guān)頻率依然低于諧振頻率太多)
 
將初級的36圈,降低到34圈,匝比為8.5。但是由于初級匝數的降低漏感也發(fā)生了變化,于是需要對發(fā)生變化的漏感Ls=155uH,重新計算了諧振網(wǎng)絡(luò )的值,Cs=12nF諧振頻率接近115KHZ。勵磁電感為750uH。
 
當調整好參數滿(mǎn)載時(shí),確實(shí)發(fā)現:通過(guò)減低匝比來(lái)降低滿(mǎn)載時(shí)諧振網(wǎng)絡(luò )的增益值,確實(shí)而有效的提升了開(kāi)關(guān)頻率。滿(mǎn)載時(shí)的開(kāi)關(guān)頻率為109K,諧振頻率為115K,已經(jīng)比較接近。觀(guān)察電流波形,也有比較好的效果。如圖5所示。
電流波形
圖5
 
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